近日,记者走进安顺中泰鑫博铝业有限公司(以下简称“中泰鑫博铝业”)信息化调度中心,巨型电子屏上数据实时跳动,205台电解槽的电压、电流、槽温等运行参数一目了然,车间内智能设备平稳运转,预警提示音清脆响起。曾经依靠人工巡检、凭经验管控的传统电解铝生产场景彻底改观,通过智能化技改,企业让205台电解槽成功实现智能“发声”,走出了一条传统工业数智化转型、绿色化发展的新路径,为安顺新型工业化增添生动注脚。

在生产车间一线,操作工陈勇正通过现场智能终端,实时查看设备运行状态,不用再穿梭于设备之间逐台排查。“我在车间干了12年,以前全靠人工值守,24小时三班倒,拿着测温枪、记录本挨个检查电解槽,一圈走下来要两个多小时,不仅累,还容易漏看隐患、调控滞后。”陈勇指着身旁的电解槽说道,如今每台设备都装上了智能传感装置,相当于有了“智能神经”,设备运行哪里有异常、参数哪里有波动,都会实时传输到管控平台,自动发出预警,设备自己“说出”问题,工人第一时间就能精准处置,工作既轻松又高效。
作为安顺重点工业企业,中泰鑫博铝业聚焦传统电解铝产业提质增效、节能降碳核心目标,针对生产管控粗放、人工依赖度高、能耗管控难等行业痛点,全力推进智能化技术升级。企业投入专项资金,对205台240kA预焙电解槽进行全面数字化改造,搭建一体化智能生产管控平台,打通设备运行、生产调度、能耗监测全流程数据链路,通过毫秒级数据采集、AI智能分析,实现电解槽运行状态全天候实时监测、异常工况自动预警、工艺参数智能优化。

“智能化改造彻底改变了传统‘人工巡检、经验调控’的模式,实现了从‘人找隐患’到‘数据找人’的转变。”公司总经理黄鑫介绍,智能管控系统可对电解槽全生命周期运行状态进行精准把控,异常响应时间从原来的小时级缩短至分钟级,人工巡检工作量减少60%,有效降低了人工成本和生产安全风险。同时,通过智能优化电解工艺,电流效率提升3个百分点以上,吨铝电耗大幅下降,既实现了节能降碳,又提升了生产效益,让传统高载能产业迈向绿色高效发展。
技改赋能下,企业产能全面释放,2025年8月26日,205台240kA大型预焙铝电解槽系列实现满负荷稳定生产,年产13万吨原铝,产销率100%;产品品级率持续保持Al99.70及以上100%,部分批次可达Al99.85,适配高端加工需求。同时,该公司还主动引进2家下游深加工企业落地配套,形成“电解铝+深加工”的产业协同效应,2025年全年销售额达29亿元,直接带动本地近800人就业。

“电解槽智能‘发声’,是企业数智化转型的关键一步,更是我们深耕实业、助力地方发展的坚定行动。”黄鑫表示,下一步,公司将持续深化智能化、数字化技术应用,不断优化生产管控体系,拓展更多智能应用场景,全力打造省内铝行业绿色智造标杆企业,以科技创新赋能产业升级,预计2026年,公司将加快引进下游高附加值产品生产线,力争合金转化率提升至90%以上,实现年产值突破80亿元,为安顺推动新型工业化高质量发展、谱写工业强市新篇章贡献更多力量。
安顺市融媒体中心记者
刘 念